能源管理難點痛點分析
①現(xiàn)場三個主要車間,生產(chǎn)硫酸、磷酸、磷銨,能耗與產(chǎn)量主要靠人工記錄,針對產(chǎn)品單耗靠人工計算,準(zhǔn)確性得不到有效保障,企業(yè)管理者難以及時準(zhǔn)確的掌握實際的生產(chǎn)及用能現(xiàn)狀;
②公司缺少一個能夠?qū)ιa(chǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)分析的系統(tǒng),來實現(xiàn)同類型設(shè)備對比分析(比如空壓機A與空壓機B、余電循環(huán)給水泵、1號球磨機2號球磨機等),尋找設(shè)備之間的差異;負(fù)荷分析、班組用能分析等多維度的分析診斷,判斷查找負(fù)荷、產(chǎn)量、單耗變化的原因,幫助管理者采取措施降低消耗,促進(jìn)生產(chǎn)班組之間加強人員培訓(xùn)和相互交流,提升人員的節(jié)能意識從而降低能耗;
③針對重點電氣設(shè)備、工藝設(shè)備(1號球磨機、2號球磨機)安全運行、錯峰運行,主要通過日常的人工現(xiàn)場巡檢方式進(jìn)行運行狀況檢查,是否能夠及時有效的發(fā)現(xiàn)設(shè)備運行安全隱患,完全取決于巡檢人員的技術(shù)能力水平和經(jīng)驗,設(shè)備安全運行問題處理的針對性和實效性得不到保證
④對電費電度分析只能依靠供電局電費單據(jù),不能細(xì)致分析到車間,對生產(chǎn)的整體能耗情況了解滯后。
節(jié)能效益
①余電循環(huán)給水泵組合運行優(yōu)化節(jié)能。WEAS能源監(jiān)測分析系統(tǒng)上線后,我方運維研究工程師通過日常值守現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)余電循環(huán)給水泵共有3臺,7#運行功率在97kW、8#運行功率在115kW、9#運行功率在129kW。三臺泵的額定功率均為132kW,一般情況下兩用一備,7#、9#組合225kW,8#、9#組合245kW、7#、8#組合為210kW,根據(jù)以上數(shù)據(jù)分析,盡量減少8#9#組合運行時間,增加7#、8#運行時間。該項節(jié)能措施經(jīng)后期核算為企業(yè)帶來5.88萬元/年的節(jié)能效益。
②余電循環(huán)給水泵故障預(yù)警,降低能源浪。停工檢修期間,余電循環(huán)給水泵,額定功率132kW,按照生產(chǎn)工藝要求僅運行1臺,實際運行功率160kW,超出額定功率28kW,通過系統(tǒng)報警管理提醒用戶及時檢修,避免電機長時間超負(fù)荷運行導(dǎo)致設(shè)備損壞,該項節(jié)能措施經(jīng)后期核算為企業(yè)帶來4萬元/年的節(jié)能效益。
③空壓機運行優(yōu)化節(jié)能。空壓機A加載功率160kW,卸載功率平均為60kW,每小時運行12分鐘,卸載48分鐘,卸載率80%,浪費電能較多;通過對空壓機進(jìn)行改造,目前空壓機A卸載率55%,卸載率較改造前降低了25%,避免了一部分電能的浪費。該項節(jié)能措施為企業(yè)帶來7.56萬元/年的節(jié)能效益。
關(guān)聯(lián)設(shè)備優(yōu)化節(jié)能。通過對比分析查看關(guān)聯(lián)設(shè)備歷史數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)大部分關(guān)聯(lián)設(shè)備啟停管理比較到位,但個別關(guān)聯(lián)設(shè)備的啟停仍存在優(yōu)化空間。圓盤給料機和球磨機,二者是關(guān)聯(lián)設(shè)備,一般情況圓盤給料機停止給料十分鐘后,球磨機停機。通過分析歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),個別時段會有圓盤給料機停止運行半小時,球磨機才停止運行的情況,存在15-20分鐘的電能浪費,此外還有其他關(guān)聯(lián)設(shè)備有相同情況出現(xiàn),多注意關(guān)聯(lián)設(shè)備的啟停,該項節(jié)能措施為企業(yè)帶來2萬元/年的節(jié)能效益。
④球磨機管理策略優(yōu)化節(jié)能。球磨機錯峰管控優(yōu)化節(jié)能。通過系統(tǒng)錯峰用電分析及歷史數(shù)據(jù)功能發(fā)現(xiàn)雖然谷時段已充分利用,但存在平時段未充分利用問題,兩臺球磨機的谷時段用電量在28萬kW·h,而平時段只有22萬kW·h左右,仍有15萬kW·h集中在尖峰時段,那么減少峰時段用電時間,充分利用平時段進(jìn)行生產(chǎn),該項節(jié)能措施可為企業(yè)帶來6.9萬元/年的節(jié)能效益。
非節(jié)能效益
①規(guī)范設(shè)備維護(hù)制度。企業(yè)重視錯峰填谷用電管理制度,在日常的設(shè)備運行管理基礎(chǔ)上,用戶提出現(xiàn)場設(shè)備的停機維護(hù)時間需要在尖峰時段進(jìn)行,不能夠使用谷平時段進(jìn)行設(shè)備維護(hù),用以更好的實行避峰制度。企業(yè)共有兩臺球磨機,屬于大功率設(shè)備,會避開尖時段生產(chǎn),我方進(jìn)行遠(yuǎn)程運維值守是也會多關(guān)注實行錯峰用電制度的設(shè)備,發(fā)現(xiàn)問題及時提醒用能管理人員,規(guī)范落實設(shè)備維護(hù)管理制度,進(jìn)一步提高企業(yè)精細(xì)化管理制度。
②實現(xiàn)企業(yè)單耗指標(biāo)管理。系統(tǒng)上線后,企業(yè)管理者安排專人對各班組每日的硫酸、磷銨和五氧化二磷的產(chǎn)量數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入,系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示每日的用電單耗情況,并將各區(qū)域、各時段單耗值展示為曲線走勢圖形式,供管理者查看分析,提高了企業(yè)信息化管理水平。系統(tǒng)對重要設(shè)備設(shè)置預(yù)警條件提示,管理者可以根據(jù)系統(tǒng)預(yù)警進(jìn)行分析并及時安排人員開展故障排查檢修,有效防止故障的發(fā)生和擴(kuò)大。
③管理人員通過歷史數(shù)據(jù)查詢隨時查看等設(shè)備運行情況。廠內(nèi)設(shè)備種類和數(shù)量眾多,共有硫酸、磷酸和磷銨三個車間設(shè)備管理人員無法兼顧到每一個設(shè)備的運行情況,在系統(tǒng)上線使用后,設(shè)備管理人員通過歷史數(shù)據(jù)查詢功能可以隨時、定點進(jìn)行設(shè)備運行查詢,通過設(shè)備運行現(xiàn)狀進(jìn)一步規(guī)范公司管理制度和人員用能意識,提高了企業(yè)能源管理效率。
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